660MW直流鍋爐燒空倉滑參數(shù)停機探討
發(fā)布時間:2018-07-02 來源: 幽默笑話 點擊:
[摘 要]本文介紹了勝利國電(東營)660MW超臨界直流鍋爐深度滑參數(shù)停機過程中汽輪機缸溫、主、再熱汽溫、煤倉燒空的控制,提出了對廠家滑參數(shù)停機曲線的修改和滑參數(shù)停機過程中的注意事項,并通過實際滑停操作證明方案的可行,并達到預期的效果,適合同類機組型參考。
[關(guān)鍵詞]滑參數(shù);超臨界;燒空倉;直流鍋爐
中圖分類號:S345 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2018)24-0381-01
0 引言
滑參數(shù)停機能夠較快地降低汽輪機轉(zhuǎn)子和汽缸溫度,大大縮短汽輪機檢修前盤車運行的時間。如何在確保機組安全前提下,盡可能降低汽輪機缸溫,這就對鍋爐主參數(shù)的控制、汽輪機熱應(yīng)力調(diào)節(jié)等方面提出了更高的運行操作要求。而在大部分停機檢修過程中由于煤倉的檢修需求,在滑參數(shù)停機的同時要對煤倉進行燒空,進一步增加了滑參數(shù)停機的控制難度。本文以勝利國電(東營)1×660MW超臨界機組滑參數(shù)停機為例,對其主要參數(shù)運行控制進行了討論。
1 機組概況
勝利國電(東營)1×660MW超臨界抽凝式發(fā)電供熱機組,于2015年11月份并網(wǎng)發(fā)電,12月16日168小時試運完成,勝汽輪機為東方汽輪機廠引進日立技術(shù)制造的超臨界壓力抽凝式汽輪機,型號為:C660/543-24.2/0.45/566/566超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、抽凝式。最大連續(xù)出力為710MW,額定出力660MW。機組采用復合變壓運行方式,汽輪機具有七級非調(diào)整回熱抽汽和一級調(diào)整供熱抽汽,汽輪機的額定轉(zhuǎn)速為3000轉(zhuǎn)/分。鍋爐配套哈爾濱鍋爐廠的2141t/h燃煤超臨界直流鍋爐,該鍋爐采用新型切圓燃燒方式、單爐膛、平衡通風、一次再熱、固態(tài)排渣、π型超臨界直流爐,運轉(zhuǎn)層以上露天布置、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu),鍋爐型號:HG-2141/25.4-PM1,微油點火,大油槍助燃,配雙進雙出直吹式磨煤機。發(fā)電機型號:QFSN-660-2-22B,給水系統(tǒng)配兩臺50%汽動給水泵,無電泵,引風機采用兩臺小汽輪機驅(qū)動。
由于調(diào)試期間趕上冬季供暖,沒有進行滑參數(shù)停機調(diào)試,2016年2月21日,根據(jù)需求機組進行滑參數(shù)停機檢修,停機前機組熱負荷維持1280t/h左右,主蒸汽溫度550℃,再熱蒸汽溫度538℃,供熱抽汽量320t/h。
2 停機前準備工作
由于該機組為首次滑停,在機組調(diào)試期間由于各種原因沒有進行滑停調(diào)試,所以運行人員缺乏超臨界直流機組的滑停經(jīng)驗,因此,在機組滑停前,運行人員查閱大量資料,確定機組滑停曲線,研究燒空倉技術(shù)措施,為機組的首次滑停制度技術(shù)措施。
2.1 滑停曲線的確定
2.1.1 在機組滑停前,運行人員仔細分析了汽輪機廠家提供的滑參數(shù)停機曲線發(fā)現(xiàn)以下幾個問題:
1)廠家提供的滑停曲線主、再熱汽溫最低滑至450℃,不能滿足低缸溫滑參數(shù)要求。
2)主、再熱汽溫從50%以下才開始滑參數(shù),延長汽輪機滑缸溫時間。
3)低負荷時主汽壓力較高,汽輪機調(diào)門開度較小,不利于穩(wěn)定缸溫參數(shù)。
2.1.2 針對廠家提供滑參數(shù)停機曲線的問題,運行人員仔細研究超臨界機組滑參數(shù)停機特性,參考汽輪機結(jié)構(gòu)特點,重新制定滑參數(shù)停機曲線,考慮到汽輪機雙層缸結(jié)構(gòu),再熱蒸汽過熱度高等因素,決定從以下幾方面進行改進:
1)從降負荷開始階段就同步滑汽溫、汽壓,負荷降到50%時主汽溫度滑至450℃,再熱蒸汽溫度滑至430℃,主蒸汽壓力滑至12MPa。
2)汽輪機采用開調(diào)門方式滑壓,當汽輪機#1、#2、#3調(diào)門全開,#4調(diào)門開度30%時維持#4調(diào)門開度。
3)在50%負荷時穩(wěn)定30min,讓汽輪機內(nèi)外缸缸溫充分均勻,在此期間主、再熱汽溫繼續(xù)下滑。
4)參數(shù)穩(wěn)定且D磨煤機燒空倉后,繼續(xù)降負荷至34%,此時主蒸汽溫度420℃,再熱蒸汽溫度410℃,主蒸汽壓力8.73MPa,穩(wěn)定運行30min,在此期間主、再熱汽溫繼續(xù)下滑。
5)參數(shù)穩(wěn)定且C磨煤機燒空倉后,繼續(xù)降負荷至25%,此時主蒸汽溫度395℃,再熱蒸汽溫度375℃,主蒸汽壓力6MPa,穩(wěn)定運行30min,在此期間主、再熱汽溫繼續(xù)下滑。
6)參數(shù)穩(wěn)定且B磨煤機燒空倉后,繼續(xù)降負荷至A磨煤機燒空倉,此時主蒸汽溫度下滑至350℃,再熱蒸汽溫度下滑至330℃,主蒸汽壓力下滑至3.5MPa,負荷60MW左右,A磨煤機抽空且吹掃粉管完成后汽輪機打閘,鍋爐MFT。
2.2 滑停燒空倉技術(shù)措施
根據(jù)前期F磨煤機燒空倉的結(jié)論,運行人員利用停機前機組負荷穩(wěn)定,提前匯報值長F磨煤機空倉后停止上煤,并制定一系列燒空倉滑停措施:
2.2.1 提前停機計劃24小時申請值長停止E磨煤機上煤,啟動E磨煤機,停止D磨煤機將E煤倉燒空后啟動D磨煤機運行。
2.2.2 提前10小時申請值長將A、B、C、D磨煤機煤倉料位上至5m后停止上煤。
2.2.3 滑停開始后保持D、C、B、A順序控制各臺磨煤機給煤量遞減運行。
2.2.4 每臺磨煤機必須抽空且粉管吹掃干凈。
2.2.5 停第三臺磨煤機后投入微油槍穩(wěn)燃,B磨煤機煤倉料位到零后投入OA層兩支大油槍。
3 滑參數(shù)停機過程
2016年2月21日14:00,#5機組開始滑參數(shù)停機,同時開始切除供熱抽汽,熱網(wǎng)汽側(cè)進行充氮保養(yǎng),滑停用時6小時40分鐘,打閘前高壓缸缸溫331℃,滿足滑缸溫要求,從滑參數(shù)曲線來看,主、再熱汽溫、汽壓基本上按制定的滑參數(shù)曲線進行,但也出現(xiàn)一些不是很完善的地方:
1)滑汽溫時未同步開汽輪機調(diào)門進行滑汽壓,導致汽輪機缸溫由于節(jié)流與主蒸汽溫度相差較大。隨著汽輪機#4調(diào)門滑開到30%后,汽輪機缸溫與主蒸汽溫度差逐漸減小。
2)汽輪機#4調(diào)門滑至30%后,沒有及時解除TF運行方式,導致調(diào)門參與調(diào)節(jié),在D制粉系統(tǒng)抽空時造成汽壓波動較大,各參數(shù)出現(xiàn)小幅波動,經(jīng)重新調(diào)整汽輪機調(diào)門位置并解除TF運行方式,維持汽輪機調(diào)門閥位不變,至打閘前未出現(xiàn)大幅波動情況。
3)由于上煤順序按A、B、C、D順序上煤,上層煤倉料位較高,導致4臺磨煤機煤倉燒空間隔時間不合理,且給煤量控制比較困難。
4)34%負荷以下轉(zhuǎn)濕態(tài)運行時,由于運行人員操作不熟練,給水流量出現(xiàn)小幅波動,導致重新轉(zhuǎn)入干態(tài)運行,后經(jīng)調(diào)整穩(wěn)定重新轉(zhuǎn)入濕態(tài)運行,期間汽溫小幅波動。
5)主汽壓力滑至3.5MPa、負荷60MW后由于操作人員在A磨煤機抽空后快速全關(guān)磨煤機冷、熱風總門,導致主汽壓力、負荷快速下滑,為防止汽溫參數(shù)快速變化,手動打閘,維持油槍運行吹掃磨煤機粉管,吹掃結(jié)束后鍋爐MFT。
6)低負荷運行時間過長,導致SCR過早解列,NOx超標時間較長。
4 總結(jié)
從首次滑參數(shù)停機過程來看,各參數(shù)總體平穩(wěn),與停機前制定的滑參數(shù)曲線基本吻合,打閘高壓缸缸溫331℃,符合滑參數(shù)停機要求,針對滑參數(shù)停機過程中出現(xiàn)的問題,對滑參數(shù)停機曲線及滑參數(shù)停機措施進行修改:
4.1 延長50%和34%負荷時暖機時間至60min,保證高壓缸缸溫的下降速度及減少SCR解列后機組的運行時間。
4.2 開始滑汽溫的同時進行開調(diào)門滑壓力,汽輪機#4調(diào)門滑開至30%左右時停止開調(diào)門滑壓力,同時解除TF運行方式,防止調(diào)門波動造成汽溫、汽壓參數(shù)波動,采用BF方式減燃料滑參數(shù)。
4.3 SCR解列后,為了防止減溫水用量大,造成減溫器后汽溫過熱度低,應(yīng)盡量減少送風量,維持低氧量運行,防止主汽溫度高,減少減溫水用量。
4.4 轉(zhuǎn)濕態(tài)運行后在保證管壁不超溫的前提下控制給水流量使361閥開度不大于20%,盡量減少循環(huán)水量,防止主汽溫度升高。
參考文獻
[1] 孫天行.大型汽輪機組滑參數(shù)停機的試驗研究[J].華北電力技術(shù).1998.
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