一起變壓器高壓套管介損值增長異常的原因分析
發(fā)布時(shí)間:2018-06-27 來源: 美文摘抄 點(diǎn)擊:
摘要: 對(duì)110kV紅某變電站#2主變A相高壓套管介質(zhì)損耗角tanδ值增長速度異常做了詳細(xì)說明,并對(duì)套管進(jìn)行了詳細(xì)的試驗(yàn)分析,結(jié)合試驗(yàn)結(jié)果對(duì)產(chǎn)生這類情況的原因作了分析和研究,可供類似情況作參考。
Abstract: The abnormal growth rate of dielectric loss angle (tan δ) of the high-voltage bushing of No. 2 main transformer in a substation of 110 kV is explained in detail, and the casing is tested and analyzed in detail. Combined with the experimental results, the causes of this kind of situation are analyzed and studied, which can be used as a reference for similar situations.
關(guān)鍵詞: 高壓套管;介質(zhì)損耗角tanδ值;增長速度異常;分析
Key words: high voltage bushing;dielectric loss angle tanδ;abnormal growth rate;analysis
中圖分類號(hào):TM4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-4311(2018)14-0277-02
0 引言
變壓器的高壓套管是電力系統(tǒng)中廣泛使用一種重要電器,它將變壓器內(nèi)部低、高壓引線引到油箱外部的絕緣套管。既起到了固定引線的作用,又作為引線對(duì)地絕緣。高壓套管可分為充油式和電容式兩種。測(cè)量介質(zhì)損耗角tanδ和電容量是判斷高壓套管絕緣是否受潮的一個(gè)重要試驗(yàn)。由于高壓套管的體積小,電容量小,一般為幾百皮法,因此測(cè)量介質(zhì)損耗角tanδ可以很靈敏地反映出絕緣受潮、劣化和其他局部性絕緣缺陷。尤其是測(cè)量高壓套管末屏對(duì)地的tanδ值,能更輕易地發(fā)現(xiàn)缺陷。
1 套管介損增長速度異常的背景
110kV紅某站#2主變?nèi)喔邏禾坠転槟暇╇姶蓮S同一時(shí)期生產(chǎn)的產(chǎn)品,型號(hào)為BRDW-126/636-3,2004年9月投產(chǎn),采用油紙電容型絕緣結(jié)構(gòu)。2017年5月9日,我班人員對(duì)110kV紅某站#2主變進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn),#2主變?nèi)喔邏禾坠艿臏y(cè)量電容值和銘牌電容值相比,無明顯變化。但A相高壓套管tanδ值由上次試驗(yàn)數(shù)據(jù)的0.264%穩(wěn)定值增加至0.455%,同比增長率高達(dá)76.5%,增長速度異常。A相高壓套管tanδ值與B、C兩相高壓套管tanδ值相比測(cè)試數(shù)據(jù)差異明顯。經(jīng)分析,懷疑引起該主變A相高壓套管tanδ值增長速度異常的可能原因,一是測(cè)試方法可能存在問題,二是套管本身可能存在異常。為了查找#2主變A相高壓套管tanδ值增長速度異常的原因,我班人員對(duì)#2主變?nèi)喔邏禾坠苓M(jìn)行多次清抹、排除介損儀接地不良、介損儀內(nèi)部干擾等外部干擾因素,發(fā)現(xiàn)A相高壓套管tanδ值和排除干擾前的tanδ值無明顯變化。隨后,對(duì)#2主變A、B、C三相高壓套管進(jìn)行高電壓下tanδ試驗(yàn)。具體數(shù)據(jù)見表1所示。
對(duì)#2主變A相高壓套管取樣進(jìn)行色譜分析,氫氣嚴(yán)重超標(biāo),達(dá)650.23μL/L,其它組分含量如表2所示,三比值經(jīng)過計(jì)算查詢,編碼為010,對(duì)應(yīng)故障類型為局部放電,已不具備投運(yùn)條件。具體數(shù)據(jù)見表2所示。于2017年6月10日對(duì)該相高壓套管進(jìn)行了更換。
2 返廠試驗(yàn)及原因分析
為進(jìn)一步查明#2主變A相高壓套管管tanδ值增長速度異常的原因,對(duì)該項(xiàng)套管進(jìn)行了解體檢查分析工作。
2.1 解體前試驗(yàn)情況
現(xiàn)場解體前開展套管油色譜分析、介質(zhì)損耗因數(shù)和電容量試驗(yàn)、局部放電測(cè)試和1min工頻耐壓試驗(yàn)。返廠檢查發(fā)現(xiàn),該套管外觀無缺損,末屏部位無放電痕跡、無滲漏油等異,F(xiàn)象。
油樣分析結(jié)果如表3所示,試驗(yàn)結(jié)果與之前的檢測(cè)結(jié)果基本吻合,對(duì)應(yīng)故障類型為局部放電,但各特征氣體均有含量下降的現(xiàn)象,可能的原因是經(jīng)過長時(shí)的長途運(yùn)輸氣體分散所致。
高電壓tanδ測(cè)試結(jié)果與在110kV紅旗站現(xiàn)場測(cè)量的結(jié)果差異性不大,介損隨試驗(yàn)電壓的增加有上升的趨勢(shì)。高壓主套管介損及電容量測(cè)試結(jié)果見圖1。
局部放電量測(cè)量時(shí),施加電壓為1.5Um/2,局放量在64pC左右。
2.2 解體檢查情況
套管內(nèi)部的電容屏由兩種結(jié)構(gòu)組成:主屏和端屏,屏間為多層油浸絕緣紙。電容屏的搭配布置為:主屏和端屏依次交替布置,最后組成套管的主電容。套管解體過程中發(fā)現(xiàn)套管下法蘭附近的多層鋁箔搭接位置有異常偏差,鋁箔卷繞的重疊部位有燒痕出現(xiàn),鋁箔搭接打孔位置也有燒痕(見圖2)。鋁箔的搭接是為了均壓,當(dāng)卷繞時(shí)出現(xiàn)位置偏差,必然導(dǎo)致均壓不良出現(xiàn)低能局放,長期運(yùn)行過程中逐漸形成燒痕。
最內(nèi)層絕緣紙與鋁管有粘性物質(zhì)出現(xiàn)(見圖3)對(duì)燒痕位置處的電容紙和粘性物質(zhì)處的電容紙進(jìn)行了成分檢測(cè),發(fā)現(xiàn)燒痕處的碳黑物質(zhì)成分主要為固定電容紙的膠水,鋁管與電容紙間的粘性物質(zhì)為X蠟,此物質(zhì)是在特定環(huán)境下長期低能放電形成的聚合油。
3 原因分析
綜合電氣試驗(yàn)結(jié)果、解體檢查結(jié)果,本次110kV紅某站#2主變高壓A相套管增長速度異常的原因?yàn)樘坠芟路ㄌm附近的電容芯里鋁箔重疊位置有偏差,均壓不良,導(dǎo)致長期低能局部放電。
4 結(jié)束語
通過對(duì)110kV紅某站#2主變高壓A相套管增長速度異常原因的分析,套管下法蘭附近的電容芯里鋁箔重疊位置有偏差,該偏差是在電容芯卷繞過程中造成的,屬生產(chǎn)工藝不良。通過對(duì)本次缺陷的研究及處理,積累了油紙電容式套管的運(yùn)行、試驗(yàn)及維護(hù)的經(jīng)驗(yàn),并為同類型缺陷的早期檢測(cè)等提供有益經(jīng)驗(yàn)。
參考文獻(xiàn):
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