煙臺(tái)工業(yè)園9.20較大爆炸事故調(diào)查報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:2020-10-19 來源: 調(diào)查報(bào)告 點(diǎn)擊:
萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司煙臺(tái)工業(yè)園“ 9.20 ”較大爆炸事故調(diào)查報(bào)告
2016 年 9 月 20 日 17 時(shí) 22 分,萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司煙臺(tái)工業(yè)園在大修停車處理過程中,MDI(二苯基甲烷二異氰酸酯)裝置光化工序一臺(tái) 12.1 立方米粗 MDI(以下簡稱粗 M)緩沖罐發(fā)生爆炸,造成 4 4 人死亡、4 4 人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失 2 573.62 萬元。
事故發(fā)生后,國家安監(jiān)總局迅速派員趕赴現(xiàn)場(chǎng),指導(dǎo)事故救援,督導(dǎo)事故調(diào)查,研究防范措施。姜異康書記、郭樹清省長、孫立成副省長、張務(wù)鋒副省長先后作出批示,要求全力搶救受傷人員,認(rèn)真做好善后工作;徹查事故原因,深刻吸取教訓(xùn),全面強(qiáng)化安全生產(chǎn)工作。省安監(jiān)局立即安排分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員趕赴現(xiàn)場(chǎng),指導(dǎo)事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置、救援和調(diào)查工作。煙臺(tái)市委、市政府及開發(fā)區(qū)工委、管委立即啟動(dòng)事故應(yīng)急處置預(yù)案,積極救治傷員,妥善做好善后工作。
依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》、《山東省生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理辦法》等法規(guī)和文件規(guī)定,煙臺(tái)市政府成立了由市安監(jiān)局、監(jiān)察局、公安局、總工會(huì)、質(zhì)監(jiān)局、開發(fā)區(qū)管委等部門、單位參加的萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司煙臺(tái)工業(yè)園 “9.20”較大爆炸事故調(diào)查組(以下簡稱事故調(diào)查組),同時(shí)邀請(qǐng)市檢察院派員參加,并聘請(qǐng)了 6 名省市化工行業(yè)專家組成專家組,開展事故調(diào)查工作。
事故調(diào)查組按照 “科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、依法依規(guī)、實(shí)事求是、注重實(shí)效”和“四不放過”的原則,通過現(xiàn)場(chǎng)勘查、調(diào)查取證、技術(shù)檢測(cè)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)和綜合分析等,查明了事故發(fā)生經(jīng)過、事故原因、應(yīng)急處置、人員傷亡和直接經(jīng)濟(jì)損失等情況,認(rèn)定了事故性質(zhì)和責(zé)任,提出了對(duì)有關(guān)責(zé)任人及責(zé)任單位的處理建議,針對(duì)事故暴露出的突出問題,提出了事故防范措施建議,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、基本情況
。ㄒ唬┤f華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司基本情況 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司前身為煙臺(tái)合成革總廠 MDI 分廠,1998 年 12 月 20 日改制成立,2001 年上市,注冊(cè)資本 21.62 億元,其中,萬華實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司控股 50.5%,其他社會(huì)公眾股份占 49.5%。注冊(cè)地址山東省煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天山路 17 號(hào),法人代表、董事長丁建生,總裁廖增太。公司主要從事異氰酸酯、多元醇等聚氨酯全系列產(chǎn)品、水性涂料等功能性材料、特種化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。5 2005 年首次取得安全生產(chǎn)許可證,5 2015 年 年 9 9月延期換證,安全生產(chǎn)許可證編號(hào)( ( 魯H )WH 安許證字〔 2015 〕9 060089 號(hào), , 有效期至 8 2018 年 年 9 9月 月 9 29 日。
。ǘ
萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司煙臺(tái)工業(yè)園基本情況 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司煙臺(tái)工業(yè)園(以下簡稱為“煙臺(tái)工業(yè)園”)位于煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),規(guī)劃總占地面積 10.6 平方公里,規(guī)劃投資 700 億元。一期開發(fā) 5.3 平方公里,總投
資 300 億元,主要包括萬華老廠搬遷異氰酸酯(MDI)一體化項(xiàng)目、環(huán)氧丙烷及丙烯酸酯一體化項(xiàng)目。
萬華老廠搬遷異氰酸酯(MDI)一體化項(xiàng)目于 2009 年取得國家發(fā)展和改革委員會(huì)項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)《關(guān)于煙臺(tái)萬華聚氨酯股份有限公司老廠搬遷異氰酸酯一體化項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》(發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2009〕3057 號(hào))。2009 年 1 月取得山東省環(huán)境保護(hù)局《老廠搬遷一體化項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》(魯環(huán)審〔2009〕174 號(hào))。2012 年 2 月取得山東省安監(jiān)局《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可意見書》(魯安監(jiān);(xiàng)目審字〔2012〕15 號(hào)),分別于 2013 年 1 月、2014 年 2 月取得山東省安監(jiān)局對(duì)各裝置的安全設(shè)施設(shè)計(jì)《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可意見書》(魯安監(jiān);(xiàng)目審字〔2013〕10 號(hào)、魯安監(jiān)危化項(xiàng)目審字〔2014〕28 號(hào)),并于 2014年 7 月 18 日取得山東省安監(jiān)局試生產(chǎn)備案意見(魯危化備字〔2014〕32 號(hào)),試生產(chǎn)日期截止到 2015 年 7 月 29 日。2015 年 7 月 25 日至 26 日,依據(jù)新《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定,萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司組織了老廠搬遷異氰酸酯一體化項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收。
(三)事故裝置及設(shè)備情況 1 1 .事故裝置情況:發(fā)生事故的裝置屬于萬華老廠搬遷異氰酸酯(以下簡稱 MDI)一體化項(xiàng)目MDI 裝置中光化工序的光氣化反應(yīng)裝置。MDI 生產(chǎn)裝置位于萬化煙臺(tái)工業(yè)園的東北部,主要工序包括縮合、光化及分離工序。其中,光化工序生產(chǎn)工藝包括光氣合成、光氣化反應(yīng)、尾氣分解、氯苯精制和粗 MDI 提純等單元。
光氣化反應(yīng)生產(chǎn)工藝為光氣與二氨基二苯基甲烷(俗稱多胺,以下簡稱 DAM)在溶劑氯苯中反應(yīng),生成粗 M 反應(yīng)液和氯化氫。粗 M 反應(yīng)液經(jīng)脫光氣塔、濃縮塔、氯苯脫除塔、氮?dú)馄崴染铺幚砗蟮玫酱?M,粗 M 經(jīng)緩沖罐送分離工序。本次事故發(fā)生在粗 M 提純單元的粗 M 緩沖罐,罐內(nèi)物料為精制處理后的粗 M。
2 2 .發(fā)生事故的粗 M M 緩沖罐基本情況 粗 M 緩沖罐為臥式儲(chǔ)罐,尺寸φ2000×3200/4288,容積 12.1m3,材質(zhì)為 S30408 不銹鋼,封頭和筒體公稱厚度均為 10mm,罐壁采用 0.8 MPa 蒸汽伴熱管伴熱,設(shè)計(jì)溫度 230℃,工作溫度 200℃,設(shè)計(jì)壓力-0.1/0.2MPa,工作壓力-0.063 MPa。
該罐由華陸工程科技有限責(zé)任公司設(shè)計(jì),煙臺(tái)萬華木村化工機(jī)械有限公司制造,中石化南京工程有限公司安裝,陜西誠信建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司監(jiān)理。
3 3 .涉事閥門的基本情況 DAM 進(jìn)料手動(dòng)球閥為夾套球閥,系德國派潤特殊閥門有限公司設(shè)計(jì),2012 年派潤特殊閥門有限公司德國 Nidderau 工廠制造,公稱直徑 DN100,壓力等級(jí) 5MPa。該閥門于 2014 年 7月投入使用,僅在 MDI 裝置光化工序開、停車過程中操作,使用頻度較低。
經(jīng)查,目前我國尚無夾套球閥國家標(biāo)準(zhǔn),德國派潤特殊閥門有限公司依據(jù)美國標(biāo)準(zhǔn) API Spec 6D 進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造,美標(biāo) API Spec 6D 對(duì)閥門定位裝置沒有具體形式要求。閥門到貨
后,萬華化學(xué)集團(tuán)有限公司按制度規(guī)定對(duì)閥門數(shù)量、材質(zhì)、外觀、尺寸、規(guī)格等進(jìn)行檢驗(yàn),調(diào)查未發(fā)現(xiàn)閥門采購、檢驗(yàn)、安裝、驗(yàn)收環(huán)節(jié)存在問題。
事故后,該閥門設(shè)計(jì)制造廠家德國派潤特殊閥門有限公司確認(rèn)該閥門限位板、閥桿等設(shè)計(jì)及配置是不正確的,承諾將在以后同樣應(yīng)用工況中不會(huì)采用定位片設(shè)計(jì)(限位板),并決定將現(xiàn)有裝置上錯(cuò)誤的手柄配置更改為自身帶限位功能的延長閥桿及直柄。
二、事故發(fā)生經(jīng)過和應(yīng)急處置情況
(一)事故發(fā)生經(jīng)過 1.根據(jù)大修停車計(jì)劃,2016 年 9 9 月 月 9 19 日 日 0 20 時(shí)光化工序開始降負(fù)荷,光氣和 DAM 流量從開始的 38t/h 同步逐漸降低,19 日 23 時(shí) 56 分光氣合成停止,光化工序不再進(jìn)入光氣。0 0 時(shí) 時(shí) 2 42 分DCS 操作人員張振輝電話通知縮合工序 DCS 操作人員劉文瑤停止 DAM 供料,隨后關(guān)閉了 DAM管線流量調(diào)節(jié)閥(沒有按操作規(guī)程規(guī)定關(guān)閉 DAM 管線上的遠(yuǎn)程開關(guān)閥)。縮合工序劉文瑤接到通知后,將 DAM 輸送泵電機(jī)降頻至 12%,轉(zhuǎn)換至自循環(huán)模式。張振輝于 0 時(shí) 46 分 38 秒對(duì)講機(jī)通知現(xiàn)場(chǎng)操作工安志翔關(guān)閉 DAM 管線手動(dòng)切斷閥,并于 0 時(shí) 46 分 41 秒通過對(duì)講機(jī)進(jìn)行了確認(rèn)。
2.9 9 月 月 0 20 日 日 0 0 時(shí) 時(shí) 7 47 分,DCS 操作人員張振輝對(duì)講機(jī)通知現(xiàn)場(chǎng)操作工安志翔開始洗滌 2#動(dòng)態(tài)DAM 管線,安志翔根據(jù)操作規(guī)程打開氯苯洗滌管線上的相關(guān)手動(dòng)閥門,張振輝打開 DAM 管線流量調(diào)節(jié)閥開始進(jìn)行洗滌。1 1 時(shí) 時(shí) 8 28 分,張振輝對(duì)講機(jī)通知現(xiàn)場(chǎng)操作工安志翔關(guān)閉氯苯洗滌管線上的相關(guān)手動(dòng)閥門,并通過對(duì)講機(jī)與現(xiàn)場(chǎng)人員進(jìn)行確認(rèn);同時(shí),通過 DCS 系統(tǒng)關(guān)閉了 DAM 管線流量調(diào)節(jié)閥,2#動(dòng)態(tài) DAM 管線洗滌結(jié)束。
3.3 3 時(shí)左右,張振輝通知現(xiàn)場(chǎng)操作工王希桐啟動(dòng)氯苯泵,開始系統(tǒng)趕光氣,至 7 時(shí)左右,趕光氣完畢。
4.2 12 時(shí) 時(shí) 0 20 分,DCS 操作人員李娟發(fā)現(xiàn)粗 M 緩沖罐輸送泵出口流量低,隨即通知現(xiàn)場(chǎng)操作工邵明啟動(dòng)備用粗 M 輸送泵運(yùn)轉(zhuǎn),但出口流量仍不足;當(dāng)班班長張士闊等現(xiàn)場(chǎng)人員分析認(rèn)為可能是過濾器堵塞,并安排對(duì)過濾器進(jìn)行清理。2 12 時(shí) 時(shí) 7 37 分,DCS 操作人員李娟啟動(dòng)粗 M 緩沖罐前道工序的氯苯脫除塔自循環(huán),系統(tǒng)不再向粗 M 緩沖罐送液;現(xiàn)場(chǎng)操作人員邵明停止粗 M 緩沖罐輸送泵運(yùn)轉(zhuǎn),邵明、范開力等人開始清理過濾器。清理過程中發(fā)現(xiàn)堵塞物與以往不同,于 13 時(shí) 20 分取粗 M 緩沖罐堵塞物送裝置工藝優(yōu)化中心檢測(cè),至事故發(fā)生時(shí)尚未出具檢測(cè)報(bào)告。14 時(shí),乙班人員高新春、孫棟、柳春鵬也參與過濾器清理。
5.7 17 時(shí)左右, 清理粗 M M 緩沖罐入口管線過程中發(fā)現(xiàn)有氣體冒出,現(xiàn)場(chǎng)人員懷疑可能是化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的氣體,遂將粗 M M 緩沖罐側(cè)面排液閥打開,并停止了伴熱蒸汽,但排液閥中沒有液體放出。針對(duì)這種情況,工序主管張曉玉等組織現(xiàn)場(chǎng)人員全部集中到裝置西側(cè)道路上商討處置方案。7 17 時(shí) 時(shí) 20 分左右,粗 M M 緩沖罐有氣體泄出的聲音,光化工序主管張曉玉等部分人員立即返回現(xiàn)場(chǎng)查看情況;7 17 時(shí) 時(shí) 2 22 分粗 M M 緩沖罐發(fā)生爆炸,事故發(fā)生。
。ǘ⿷(yīng)急處置情況 事故發(fā)生后,萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司裝置人員立即展開現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置,并向工業(yè)園區(qū)醫(yī)療中心、調(diào)度中心、消防隊(duì)、安保等報(bào)警。工業(yè)園調(diào)度中心立即按規(guī)定啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,公司副總裁劉博學(xué)、陳毅峰、煙臺(tái)工業(yè)園生產(chǎn)總監(jiān)白海濤以及專職消防隊(duì)等各相關(guān)應(yīng)急人員相繼趕到現(xiàn)場(chǎng),全力展開救援。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行多次認(rèn)真排查,確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)受傷人員為 8 人,全部送往醫(yī)院,其中 4 人經(jīng)搶救無效先后死亡。環(huán)境監(jiān)測(cè)組對(duì)裝置周邊進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè),事故未對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生污染。8 18 時(shí)左右,陳毅峰副總裁向煙臺(tái)市安監(jiān)局進(jìn)行了電話報(bào)告。
接到事故報(bào)告后,煙臺(tái)市長張永霞同志、常務(wù)副市長于愛軍同志,煙臺(tái)市委常委、開發(fā)區(qū)工委書記、管委主任王曰義同志等領(lǐng)導(dǎo)以及市、區(qū)兩級(jí)安監(jiān)、公安、衛(wèi)生、環(huán)保等各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等均立即趕到事故現(xiàn)場(chǎng),協(xié)調(diào)指揮應(yīng)急處置、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)、人員救治和善后處理工作。
。ㄈ﹤麊T救治和善后處理工作情況 到 9 月 30 日,4 名死者的善后處理工作已全部結(jié)束。4 名受傷人員得到全力救治,仍在接受治療、逐步康復(fù)。
三、事故人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失及對(duì)周邊影響
。ㄒ唬┦鹿试斐傻娜藛T傷亡和直接經(jīng)濟(jì)損失 本次事故造成 4 人死亡,4 人受傷;直接經(jīng)濟(jì)損失 573.62 萬元。
(二)事故對(duì)周邊的破壞情況 從事故現(xiàn)場(chǎng)看,無危險(xiǎn)化學(xué)品液體和氣體泄漏,未發(fā)生火災(zāi),企業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)組和市區(qū)兩級(jí)環(huán)保部門對(duì)事故周邊區(qū)域進(jìn)行了環(huán)境檢測(cè),未檢出污染物,事故未造成次生災(zāi)害。
四、事故原因和性質(zhì)
。ㄒ唬┦鹿手苯釉 M DAM 管線進(jìn)料手動(dòng)球閥限位板損壞導(dǎo)致閥門未關(guān)嚴(yán),且儀表操作人員沒有按操作規(guī)程將M DAM 管線遠(yuǎn)程開關(guān)閥關(guān)閉,造成 M DAM 誤入反應(yīng)系統(tǒng),與系統(tǒng)中粗 M M 反應(yīng)生成縮聚脲和縮二脲。縮聚脲和縮二脲進(jìn)入粗 M M 緩沖罐,在高溫( 200 ℃)下催化粗 M M 自聚反應(yīng),生成碳化二亞胺( CDI )和二氧化碳( CO2 )。粗 M M 自聚產(chǎn)生的高粘度聚合物以及脲類物質(zhì)將粗 M M 緩沖罐出料口、進(jìn)料口、兩根壓力平衡管堵塞。隨著聚合反應(yīng)的持續(xù)發(fā)生,粗 M M 緩沖罐內(nèi) 2 CO2 量不斷 增多,壓力逐漸升高,最終超壓爆炸。
其中,M DAM 管線進(jìn)料手動(dòng)球閥存在設(shè)計(jì)及配置缺陷、限位板損壞,致使 M DAM 誤入系統(tǒng),是導(dǎo)致事故發(fā)生的主要原因。該閥門為德國派潤(PERRIN)特殊閥門有限公司生產(chǎn),從投入使用至今開關(guān)次數(shù)不超過 10 次。當(dāng)時(shí)盡管現(xiàn)場(chǎng)操作人員已按指令關(guān)閉閥門,但實(shí)際上該閥門球體未處于完全關(guān)閉狀態(tài);事故后現(xiàn)場(chǎng)勘察發(fā)現(xiàn)該閥門的限位板已損壞, 調(diào)查確認(rèn)該閥門限
位板、閥桿的設(shè)計(jì)及配置是不正確的,是造成限位板損壞的主要原因,日常使用和維護(hù)保養(yǎng)沒有明顯失誤。
。ǘ┦鹿书g接原因 1. 工藝管理不到位。操作規(guī)程中規(guī)定停車時(shí)應(yīng)關(guān)閉遠(yuǎn)程切斷閥,但實(shí)際操作中將遠(yuǎn)程切斷閥作為緊急切斷閥使用,停車操作時(shí)僅關(guān)閉流量調(diào)節(jié)閥和現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)切斷閥; 當(dāng)班班長、工序主管、工藝工程師、裝置經(jīng)理等各級(jí)管理人員均未糾正儀表操作工未按操作規(guī)程關(guān)閉遠(yuǎn)程切斷閥的行為。
2. 生產(chǎn)異常情況處置不得當(dāng)。操作人員及生產(chǎn)管理人員均 未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)溫度、液位、流量等參數(shù)異常;在對(duì)粗 M M 緩沖罐異常情況處置過程中,現(xiàn)場(chǎng)人員發(fā)現(xiàn)本次異常與以往不同,未意識(shí)到可能存在的風(fēng)險(xiǎn),未及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告,未停止作業(yè)、撤離人員。
3. 不了解脲類物質(zhì)對(duì) I MDI 縮聚的催化機(jī)理。本次事故之前,事故單位 未對(duì)脲類物質(zhì)對(duì) I MDI 縮聚的催化機(jī)理進(jìn)行過科學(xué)研究,各級(jí)人員均不知道相關(guān)反應(yīng)機(jī)理,無法預(yù)見 M DAM 誤入系統(tǒng)導(dǎo)致脲類催化 I MDI 自聚反應(yīng)引發(fā)的嚴(yán)重后果。
企業(yè)相關(guān)人員無法預(yù)見脲類催化 I MDI 自聚反應(yīng)可能引發(fā)的嚴(yán)重后果,是造成事故的另一主要原因。事故罐中的粗 M 不燃不爆無毒,能發(fā)生少量自聚,自聚是非常輕微的。
本次事故之前,關(guān)于脲類物質(zhì)對(duì) I MDI 縮聚的催化機(jī)理,國內(nèi)外資料文獻(xiàn)均未見有關(guān)報(bào)道,國內(nèi)外也無類似事故。本次事故后,事故調(diào)查組委托國家聚氨酯技術(shù)研究中心對(duì)粗 M 自聚反應(yīng)機(jī)理進(jìn)行了深入反復(fù)的科學(xué)實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)證明 DAM 與 MDI 反應(yīng)生成縮聚脲類物質(zhì),脲類物質(zhì)和 MDI 反應(yīng)生成縮二脲類物質(zhì),脲基對(duì) MDI 縮聚具有催化作用,溫度越高催化作用越明顯。
。ㄈ┦鹿市再|(zhì) 經(jīng)調(diào)查認(rèn)定:萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司“9.20”爆炸事故是 一起較大生產(chǎn)安全責(zé)任事故。
五、責(zé)任認(rèn)定及處理建議
(一)免予責(zé)任追究的人員 1. 張曉玉,萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司煙臺(tái)工業(yè)園 光化工序主管,組織員工進(jìn)行異常情況處置過程中,未能預(yù)見事故風(fēng)險(xiǎn),采取措施不當(dāng), 對(duì)事故發(fā)生并造成嚴(yán)重后果負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,鑒于其在事故中死亡,免予責(zé)任追究。
(二)建議給予相應(yīng)責(zé)任追究的人員 2. 張振輝,光化工序丁班儀表操作工,進(jìn)行 DAM 停止供料操作時(shí),未按規(guī)定關(guān)閉 DAM 進(jìn)料管線上的遠(yuǎn)程切斷閥;未及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告反應(yīng)器溫度、氯苯流量等參數(shù)異常, 對(duì)事故發(fā)生負(fù)有直接責(zé)任,建議企業(yè)解除其勞動(dòng)合同,予以開除。
3. 劉國良,光化工序丁班班長,未及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正儀表操作工違規(guī)操作行為,未及時(shí)發(fā)現(xiàn)并分析系統(tǒng)參數(shù)異常等情況, 對(duì)事故發(fā)生負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,建議企業(yè)給予其留廠察看處分。
4. 趙渝洋,光化工序工藝工程師,協(xié)助工序主管管理工藝操作,在班期間未及時(shí)糾正儀表操作工違規(guī)操作行為,也未及時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中參數(shù)異常的情況;對(duì)系統(tǒng)趕光氣過程中,尾氣分解系統(tǒng)溫度沒有明顯上升、懷疑系統(tǒng)光氣不多的情況,沒有及時(shí)進(jìn)行深入分析,對(duì)工序工藝管理不到位, 對(duì)事故發(fā)生負(fù)有重要責(zé)任,建議企業(yè)給予其降級(jí)處分。
5. 張士闊,光化工序甲班班長,在組織過濾器堵塞情況處置過程中,未及時(shí)報(bào)告異常情況與以往不同的現(xiàn)象,未能預(yù)見到異常情況可能存在的風(fēng)險(xiǎn),組織處置措施不當(dāng)。
建議企業(yè)給予其記過處分。
6. 高新春,光化工序乙班班長,20 日 14 時(shí) 30 分左右上班,在參與過濾器堵塞情況處置過程中,未及時(shí)報(bào)告異常情況與以往不同的現(xiàn)象,未能預(yù)見到異常情況可能存在的風(fēng)險(xiǎn),組織處置措施不當(dāng)。
建議企業(yè)給予其記過處分。
7. 曹鵬尚,中共黨員,I MDI 裝置經(jīng)理,負(fù)責(zé) MDI 裝置全面工作,事發(fā)當(dāng)天工業(yè)園的帶班領(lǐng)導(dǎo),對(duì)本裝置儀表操作工違規(guī)進(jìn)行停止供料操作的問題失察;本次事故中,作為帶班領(lǐng)導(dǎo),未及時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)出現(xiàn)的異常情況并組織人員深入分析異常原因,對(duì)事故發(fā)生負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。建議給予其黨內(nèi)嚴(yán)重警告、撤職處分。
8. 白海濤,中共黨員, 煙臺(tái)工業(yè)園生產(chǎn)總監(jiān)兼生產(chǎn)管理部經(jīng)理,協(xié)助生產(chǎn)副指揮統(tǒng)籌管理工業(yè)園生產(chǎn)運(yùn)營工作,對(duì)工藝紀(jì)律不落實(shí)、生產(chǎn)系統(tǒng)異常處置不得當(dāng)?shù)刃袨樨?fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。建議企業(yè)給予其降級(jí)處分。
9. 陳 毅峰,中共黨員,萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司副總裁兼煙臺(tái)工業(yè)園指揮部副指揮, 分管萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司及煙臺(tái)工業(yè)園安全生產(chǎn)工作,分管公司生產(chǎn)運(yùn)營管理中心和 HSE部,對(duì)事故發(fā)生負(fù)有重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
建議企業(yè)給予其記過處分。
10. 劉博學(xué),中共黨員,萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司副總裁兼煙臺(tái)工業(yè)園指揮部指揮,主持煙臺(tái)工業(yè)園全面工作,對(duì)事故發(fā)生負(fù)有重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
建議企業(yè)給予其警告處分。
。ㄈ┬姓幜P建議:
1.按照《安全生產(chǎn)法》第九十二條之規(guī)定,建議 由煙臺(tái)市安監(jiān)局對(duì)萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司總裁廖增太處上一年收入 40% 的罰款 。
2.依據(jù)《安全生產(chǎn)法》第一百零九條之規(guī)定,建議 由煙臺(tái)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局對(duì)萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司處以 0 80 萬元罰款。
3. 德國派潤特殊閥門有限公司設(shè)計(jì)制造的 DAM 進(jìn)料手動(dòng)球閥設(shè)計(jì)及配置是不正確的,是事故發(fā)生的主要原因之一, 建議由萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司通過司法途徑追訴民事賠償。
六、事故防范措施建議
(一)責(zé)令停產(chǎn)整頓,全面排查整治隱患。事故發(fā)生后,已經(jīng) 暫扣萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司安全生產(chǎn)許可證,責(zé)令企業(yè) I MDI 生產(chǎn)系統(tǒng)全線停產(chǎn)整頓,全面深入開展安全隱患排查整治工作,每道工序、逐臺(tái)設(shè)備進(jìn)行排查,確保排查率 100%,隱患整改率 100%。排查整治后,經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門驗(yàn)收合格方可恢復(fù)生產(chǎn)。
(二)嚴(yán)格工藝紀(jì)律管理。進(jìn)一步細(xì)化各工藝操作規(guī)程,要細(xì)化停車(退料)操作上下游工序的相互銜接, 明確操作步驟、時(shí)間、流量、液位、溫度、壓力等工藝控制指標(biāo)并嚴(yán)格落實(shí)確認(rèn)制度;編制開停車方案、標(biāo)準(zhǔn)操作程序( SOP )時(shí),應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化操作步驟,嚴(yán)禁違反或簡化操作。操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,對(duì)重要和風(fēng)險(xiǎn)高的操作要實(shí)行確認(rèn)制;加強(qiáng)工藝紀(jì)律檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并嚴(yán)肅處理違反操作規(guī)程的行為。
。ㄈ┘訌(qiáng)異常情況和開停車作業(yè)管理。進(jìn)一步修訂生產(chǎn)異常應(yīng)急處置操作法, 慎重對(duì)待生產(chǎn)過程中的異常情況,當(dāng)工藝參數(shù)出現(xiàn)偏離時(shí)必須及時(shí)分析原因并采取措施,保證工藝參數(shù)不超出安全限值;設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生異常情況應(yīng)及時(shí)采取有效措施,并及時(shí)按程序報(bào)告有關(guān)管理人員,協(xié)調(diào)有關(guān)崗位及時(shí)處理。同時(shí),要嚴(yán)格開停車作業(yè)管理,要嚴(yán)格按照相關(guān)要求開展開停車危險(xiǎn)與可操作性分析,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)排查和管控,及時(shí)消除各類隱患。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果,明確相應(yīng)的預(yù)防和控制措施,制訂詳細(xì)開停車(退料)方案,開停車方案應(yīng)經(jīng)萬華工業(yè)園分管工藝、技術(shù)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批。制定開停車異常情況處置報(bào)告制度,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)異常情況辨識(shí)、報(bào)告、分析、研判、處置管理。
對(duì)特殊異常情況,特別是以往未發(fā)生過的異常情況在進(jìn)行認(rèn)真分析研判的同時(shí),必須及時(shí)逐級(jí)上報(bào)直至公司分管領(lǐng)導(dǎo)。
。ㄋ模┘訌(qiáng)閥門等安全部件的全程管理,提高生產(chǎn)工藝、設(shè)備本質(zhì)安全水平。從選擇供應(yīng)商、采購、驗(yàn)收入庫、安裝、使用、日常維護(hù)保養(yǎng)等全過程,加強(qiáng)閥門等部件的安全管理,確保完好有效; 使用中,對(duì)于一條管線的多個(gè)閥門要明確開關(guān)順序,建立實(shí)行重要閥門開關(guān)確認(rèn)制度,確保規(guī)范操作。進(jìn)一步提高生產(chǎn)工藝自動(dòng)化控制水平,減少生產(chǎn)過程中的人為操作,特別是提高停車(退料)過程聯(lián)鎖控制水平,減少人為操作失誤;建議在氯苯清洗管線設(shè)置獨(dú)立流量計(jì)。
。ㄎ澹┻M(jìn)一步加強(qiáng) I MDI 生產(chǎn)的反應(yīng)機(jī)理研究。萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司要進(jìn)一步組織專業(yè)技術(shù)人員加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程中各反應(yīng)機(jī)理的研究,尤其是針對(duì) MDI 自身縮聚反應(yīng)的特性,研究造成 MDI 自身縮聚反應(yīng)的各種反應(yīng)條件,以及對(duì)縮聚反應(yīng)可能具有催化作用的物質(zhì)和物質(zhì)產(chǎn)生來源,將有關(guān)研究結(jié)果納入生產(chǎn)技術(shù)文件中,進(jìn)一步優(yōu)化工藝參數(shù)和操作規(guī)程,采取可靠措施確保工藝安全。
。┡e一反三,全面加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品行業(yè)安全生產(chǎn)工作。市區(qū)兩級(jí)政府(管委)及相關(guān)部門要切實(shí)吸取教訓(xùn),舉一反三,在全市范圍內(nèi),采取切實(shí)有效措施加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作,尤其是強(qiáng)化化工企業(yè)開停車管理。
同時(shí),按要求加快推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系和隱患排查體系“兩個(gè)體系”建設(shè),督導(dǎo)企業(yè)全面深入開展風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查工作,切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力,減少或杜絕事故發(fā)生。
煙臺(tái)市政府萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 煙臺(tái)工業(yè)園“9.20”較大爆炸事故調(diào)查組
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